安徽日報記者 許根宏
夏日,合肥江航飛機裝備股份有限公司,萬木蔥蘢。走進供氧裝備廠,干凈整潔的工作區(qū)內(nèi),朱江一邊轉(zhuǎn)動正前方監(jiān)測設備上的閥門,一邊目不轉(zhuǎn)睛地盯著上面的多個儀表。此時,朱江正在帶領團隊開展一項某重點型號航空儀表裝配試驗。
從事航空儀表裝配試驗30多年,朱江先后參與多機型航空產(chǎn)品供氧系統(tǒng)的預研開發(fā)和裝配調(diào)試工作,憑著高超的專業(yè)技能、豐富的裝配經(jīng)驗、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L開展技術攻堅,取得了一項又一項技術突破,穩(wěn)步提升了航空供氧產(chǎn)品的質(zhì)量一致性,高質(zhì)量完成了宇航員出艙太空行走時生命保障系統(tǒng)中供氧產(chǎn)品的開發(fā)研制工作。
不久前,朱江所在的供氧裝備廠承擔某型號減壓裝置的研制任務,對這種需要集合多種性能于一體的新產(chǎn)品,單個班組無法完成。這項艱巨的任務交到了朱江手上。朱江迎難而上,仔細研讀產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品技術規(guī)范后,決定牽頭聯(lián)合分廠的幾個班組進行跨區(qū)作業(yè)。在此期間,他主動設計出制作工裝,主動和工藝員一起確定裝配工藝路線,又向設計部門提出改進意見。在團隊成員的合作努力下,新品樣件終于按期交付。
隨后,在樣件交付并進行壽命試驗時卻遇到了新問題:樣件工作幾次后,其性能指標達不到設計要求。朱江將樣件進行了多次分解,發(fā)現(xiàn)了問題所在。于是,他又聯(lián)系設計部門,設計人員嘗試多種方法,始終無法徹底解決問題。為此,朱江每天晚上完成加班任務后,就把自己關在工廠一處相對安靜的角落,苦苦琢磨解決辦法。
不久后,一次技術分析會上,朱江提出自己的見解。設計團隊采納了朱江的意見進行改進,后續(xù)產(chǎn)品的壽命試驗很快順利通過。
面對研制任務中的重重困難,朱江充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用,想方設法,攻克難關。沒有成熟工藝可借鑒,朱江就從頭開始摸索,主動聯(lián)合設計、工藝人員一起加班加點,通過數(shù)千次計的裝配、分解、比對試驗和總結,他總結出多種新研產(chǎn)品的裝配工藝方法,又設計出試驗管路連接工裝,搭建好試驗平臺,最終順利完成各種新品研制與交付任務。
此前,某型號氧氣瓶組件在外場連續(xù)出現(xiàn)故障,公司為此成立技術攻關團隊,朱江負責產(chǎn)品的裝配試驗。他對故障進行了分析和分解,先后做了上千次試驗和改進,該組件多重故障問題最終迎刃而解。在近10個月的研改過程中,朱江發(fā)揮自己的聰明才智,設計出新的工裝夾具,完成了對各種驗證試驗的工藝方法確定、管路連接,搭建試驗平臺。
朱江還利用自己的專業(yè)知識,多次維修因超常規(guī)大負荷工作而損壞的進口減壓器,為設計提供了翔實的實驗數(shù)據(jù),圓滿完成對故障產(chǎn)品的故障復現(xiàn)、故障定位、改進驗證、改進壽命等一系列工作。改進后的氧氣瓶組件填補多項國內(nèi)空白,使其綜合性能達到國際先進水平。
近年來,朱江被聘為公司內(nèi)培師。為使自己的裝配技藝得以傳承,他致力于對新員工的培養(yǎng),把自己多年的裝配實踐經(jīng)驗整理編寫成多個教學資料,作為新入職員工和公司駐外場服務人員學習、提升技藝的必修內(nèi)容。他配合公司工藝技術部門,錄制相關視頻,率先探索開展可視化工藝流程工作。朱江還多次通過航空工業(yè)“商網(wǎng)辦公”平臺,利用語音或視頻手段,遠程指導外場服務人員解決一些突發(fā)問題,有力保障了飛行訓練。
(載6月16日《安徽日報》)