在寶武馬鋼特鋼,電弧爐的爐門氧槍和爐壁氧槍時常被高溫鋼水附著,引起槍頭損壞、水冷盒內(nèi)錐密封環(huán)燒灼變薄導(dǎo)致無法正常工作。冶煉作業(yè)區(qū)技師魏劍想出妙招,使用割刀清理氧槍上附著的鋼渣,并使用氣保焊機(jī)將錐密封環(huán)補(bǔ)焊至正常厚度,延長了氧槍的使用壽命,使?fàn)t門氧槍年消耗量由6個降至2個,爐壁氧槍年消耗量由24個降至16個,全年預(yù)計節(jié)省85萬元。
今年以來,寶武馬鋼特鋼設(shè)備點檢職工在“廢”字上做文章,通過一個個精益微改善,想方設(shè)法讓廢舊的消耗件、微小物料“起死回生”,延長備件使用壽命、縮短備件維修時間、降低備件庫存。
“節(jié)約一分不嫌少,浪費一分就是多?!痹摴驹O(shè)備管理室負(fù)責(zé)人介紹,在保障生產(chǎn)設(shè)備高效運(yùn)行的同時,該部室以作業(yè)區(qū)為單位每周開展設(shè)備圖紙、單點課的學(xué)習(xí),還專門對廢舊故障的電氣和機(jī)械備件統(tǒng)一收集,并依托機(jī)械、電氣創(chuàng)新工作室豐富的工器具進(jìn)行修舊利廢,既提高了職工們的專業(yè)技能水平,又保證了修復(fù)備件的質(zhì)量。
一個生動的例子就是,鋼軋各區(qū)域共有各類液壓膠管近800種,不利于備件申報和庫存管理。液壓能介組職工統(tǒng)一劃分標(biāo)準(zhǔn)長度和裝配角度,改善后膠管種類降至483種,庫存量降低36%,不僅年節(jié)省備件達(dá)8.7萬元,還有效提升了備件管理的工作效率。
提高效率也意味著節(jié)約資源。拉矯機(jī)液壓缸的更換需要垂直放入,但傳統(tǒng)吊裝方式垂直難度大且耗時長。連鑄作業(yè)區(qū)技師袁作金在缸身周圍拼接兩塊鋼板固定,再對外部加上繩索,缸體在重力的作用下保持垂直,使單個液壓缸吊裝時間縮短40分鐘,給拉矯機(jī)維修節(jié)約了時間,提高了檢修質(zhì)量,保障了檢修安全。
據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,寶武馬鋼特鋼通過修舊利廢為產(chǎn)線降低設(shè)備和備件成本近千萬元。“只要我們平時從點滴做起,積水成河,聚沙成塔,降本增效就不難實現(xiàn)。”在應(yīng)對嚴(yán)峻市場挑戰(zhàn)面前,該公司職工們?nèi)缡钦f。
記者 鄔剛 通訊員 羅繼勝